典型案例
Classic Case

航空發(fā)動機應(yīng)用案例
發(fā)布時間:2022-10-08
存在問題:
航空發(fā)動機管路部件存在裝配干涉問題。
優(yōu)化1:
● 將放氣接頭及管接頭相關(guān)尺寸按目前的實際加工質(zhì)量放大為:C2=89±0.2,C3=88±0.2,C6=7.5±0.2,C4=90±0.2,5=50±0.2,C7=11.5±0.2。
● 在此基礎(chǔ)上優(yōu)化其他零件公差。此處首先以放氣結(jié)構(gòu)X1計算為例進行優(yōu)化。
放氣接頭X1的極值法結(jié)果
放氣接頭X1的概率法結(jié)果
通過軟件計算后發(fā)現(xiàn),放氣接頭X1的裝配精度還是無法保證。這是由于C2和C3的焊接誤差已經(jīng)達到了0.4+0.4=0.8,超出了X1的裝配精度要求0.6,所以此時無論如何控制其他零件的尺寸,X1都無法合格。
對于其他的5個裝配要求Y1/Z1/X2/Y2/Z2也是同樣的道理。
此種優(yōu)化方法只能是通過改進焊接工藝,對部件3/4的焊接誤差(C2/C3/C4/C5/C6/C7)進行控制后,才能有效保證放氣接頭和管接頭的裝配誤差。
按當(dāng)前的焊接誤差,若無法改進焊接工藝時,一般不推薦此方法。
優(yōu)化2:對裝配工藝進行優(yōu)化
解決方案:
通過對航空發(fā)動機裝配尺寸鏈進行建模分析,找到裝配過程中導(dǎo)致超差的原因,對裝配工藝進行優(yōu)化,保證航空發(fā)動機管路的裝配精度。
解決的結(jié)果:
航空發(fā)動機管路部件能夠順利裝配。